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焊缝管冲孔模设计0保护插座

2022-08-13

焊缝管冲孔模设计

焊缝管冲孔模设计 2011年12月04日 来源: 摘要:分析了焊缝管冲孔的特点,通过实例介绍了该焊缝管冲孔模设计思路。关键词:焊缝管;冲孔模:工艺分析1 引言我公司新近接到一批灯管的加工任务,零件如图1所示,与之相类似的加工任务不定期也 会有几千件。工艺要求:弯管在同一平内,两螺孔在弯管内侧且轴线在同一平面内,由于灯管内需穿线,必须保证灯管不失圆及毛刺较小。

2 工艺分析按以往工艺:下料-弯管-钻孔-攻牙-表面处理-成品。在以上工艺中质量最难保证的就是的钻孔,以往的做法是通过做钻孔模,由钳工钻孔。由于该工序的作业质量与工人的素质有很大的关系,使用钻孔模往往也因为在圆管上钻孔时钻头很容易滑偏,即使是落点粗同,微小的偏差也会令两孔难以保证两螺孔轴在同一平面上,根据以往的生产经验,良品率大约在70%左右,生产效率低,材料损耗大。如改用冲床冲孔则可保证两孔在同一平面内,且垂直度可以由限位准确保证。但普遍的冲孔模由凹模保证灯管不失圃及毛刺较小,虽然此孔对冲孔间隙要求不高,但如此长的悬臂梁结构在作业中也是不安全的,另外还有一个不利的因素是由于焊缝是比较高的(如图1所示,管中焊缝高约0.5mm),而弯管时难以使焊缝处在弯管的同一位置,由于焊缝位置的不确定性,使芯模无法准确避开焊缝,所以采用普通的冲孔方法不太可靠。由于灯管是圆的,故只要环形受力是不容易变形的,又因材料在受压的条件下容易发生塑性变形.笔者根据上述思路综合考虑各方面因素后做出以下设计。3 模具设计由于此零件的单批数量不大,首先从节省成本的角度考虑,决定采用敞开式简易模具。利用压料板与凹模的外形作导正,方便对模。模具结构如图2所示。

为了确保该方案切实可行,需对该设计方案进行必要的可行性分析。因公司的设备最小为25t冲床,冲这样的小孔可不计算冲裁力。凸模主要有以下几种形式,其一是平底凸模,第二种是尖凸模,还有一种是球头凸模。如使用平底凸模可减少磨尖的了序,但由于没有凹模,容易造成失圆、内翻和毛刺;一般来说普通尖凸模和球形凸模多应用于翻孔等模具,但在本模中何种凸模能顺利冲出合格的产品呢?受力分析:冲孔时,首先压料板7下行,压住灯管。灯管作弹性变形,受下模板圆周所限,产生周长压缩的应力,如用平底凸模受力情况如图3a,向下力T1加上T压会令灯管失圆、内翻,即使冲孔成功也会产生较大毛刺。如把凸模改成图3b的尖头形式,可把T1分解为T2、T3,不但降低了内翻的趋势,还使变形区处于受压的有利塑性变形条件:显然球形凸模受力情况介于平头凸模和尖头凸模之间,不如尖头凸模受力情况好.所以凸模采用尖凸模形式。在确定了凸模的形式斤再确定凸模的规格尺寸,凸模直径按肘3咖螺孔底孔∮2.5mm标准选取;尖角的角度的选择可从以下几方面考虑:①为了尽可能减少失圆、内翻与毛刺,T2与T3,应尽量与T压平行(也就是说凸模越尖越好);②要保持凸模一定的刚性;①尖部长度不得大于管内径。根据以上理论论证,决定采用60°的尖角凸模。

4 实践论证第一次试模的样品获得了几乎100%光亮带,且无毛刺,这是由于分多次冲断,材料有足够的时间塑性变形,同时也说明受力分析正确。在正式生产中得到如图4的孔与落料,光亮带超过一半.这足由于冲床速度快,材料来不及塑性变形,在材料变形超过1/2时被撕裂,光亮带尺寸为∮2.5mm符合产品要求,攻M3mm牙后经测力板手测试达到要求。

在生产约2000件后发现冲出的底孔有些偏大,攻牙后易滑牙,经测力扳手测试部分零件不合格。经检查发现孔的光亮带(∮2.5mm部分)高度只有约0.5mm,有效牙不到一牙,而撕裂带大端尺寸约为∮2.75mm,攻牙后当然不合格。拆模后发现凸模经过近2000件冲孔后就不再锋利了,也就是说已不能完全满足作为原设计的尖角凸模功能。同时发现灯管并未严重失圆(冲孔处略有塌角R

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